CZĘŚĆ II. STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA

4. Zrealizowane zadania oraz kierunki działań na rzecz poprawy jakości powietrza

Główne zadania przeciwdziałające nadmiernemu zanieczyszczeniu powietrza oraz skutkujące poprawą jakości powietrza w województwie realizowane są przez:
- kompleksowe modernizacje zakładów przemysłowych i obiektów energetyki cieplnej wprowadzające efektywne i ekologiczne technologie;
- modernizację technologii w celu prowadzenia mniej energochłonnej produkcji;
- udoskonalenia procesów spalania prowadzące do zmniejszenia zużycia paliw;
- hermetyzację urządzeń oraz systemów wytwarzania i spedycji produktów;
- stosowanie w instalacjach paliw o niskiej zawartości siarki;
- instalowanie wysokosprawnych urządzeń redukujących zanieczyszczenia w zakładach istniejących i projektowanych, w tym nadal wysoce pożądanych urządzeń do redukcji zanieczyszczeń gazowych;
- budowę kolejnych odcinków miejskiej sieci cieplnej i systematyczne podłączanie do niej obiektów, a tym samym likwidację przestarzałych kotłowni lokalnych;
- likwidację tzw. niskiej emisji poprzez zastępowanie ogrzewania piecowego ciepłem z miejskiej sieci grzewczej, energią elektryczną bądź ogrzewaniem gazowym lub olejowym; - likwidację lub modernizację lokalnych kotłowni osiedlowych oraz kotłowni zakładowych opalanych paliwem stałym i wprowadzanie jako nośników energii ekologicznych paliw gazowych lub płynnych;
- wymianę ciepłociągów rozprowadzających energię na nowoczesne, o skuteczniejszej izolacji cieplnej;
- montaż zaworów termostatycznych oraz podzielników kosztów ogrzewania w budynkach mieszkania zbiorowego, docieplanie budynków, wymiana stolarki okiennej, modernizacja węzłów ciepłowniczych na osiedlach itp. powodujące zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną;
- wprowadzanie na stacjach paliw hermetyzacji procesu obrotu paliwami lub urządzeń redukujących zanieczyszczenia;
- coraz powszechniejsze stosowanie katalizatorów w środkach transportu oraz benzyn bezołowiowych.

Realizowane zadania przynoszą pozytywne efekty, czego dowodem jest przedstawiona ocena jakości powietrza w województwie. Odnotowuje się znaczące postępy w ograniczeniu emisji zanieczyszczeń. Zakłady, realizując priorytety polityki ekologicznej Wojewody, oparte na założeniach Polityki Ekologicznej Państwa oraz wykorzystując postęp w technologii produkcji i technice urządzeń redukujących zanieczyszczenia wykonały ostatnio szereg istotnych przedsięwzięć, które skutkowały obniżeniem emisji w 1999 roku. W największym zakładzie energetyki zawodowej, stanowiącym zarazem największe źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza, jakim jest Elektrownia im. T. Kościuszki S.A. w Połańcu, wdrożono w roku 1998 odsiarczanie spalin na czterech blokach energetycznych, co istotnie zmniejszyło emisję dwutlenku siarki. Dodatkowo przeprowadzono tam, na jednym z bloków energetycznych, remont kapitalny elektrofiltrów połączony z ich modernizacją. Efektem tych działań, jak również w mniejszym zakresie innych uwarunkowań odnoszących się do różnic w wielkości produkcji, jakości stosowanego paliwa było zmniejszenie w stosunku rocznym emisji dwutlenku siarki o 37% oraz emisji pyłów o 54%.
Elektrociepłownia Kielce S.A. zmodernizowała urządzenia odpylające na kotłach WR-25 oraz zainstalowała na dwóch kotłach (w miejsce cyklonów) wysokosprawne multicyklony. Modernizację jednego z kotłów WR-25 oraz kotła pyłowego WP-120 przeprowadzono również w ciepłowni Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie ponadto wykonano wymiennikownię do odzysku ciepła z wyparkowego chłodzenia pieców elektrycznych Huty Ostrowiec S.A., zmniejszając tym samym zużycie miału węglowego.

W Cementowni "Nowiny" S.A. wykonano modernizację odpylania na wydziale kruszenia surowca, zainstalowano nowy elektrofiltr na chłodniku pieca obrotowego, wybudowano nowe odpylacze na hali przesypu klinkieru, zmodernizowano odpylacze w układach dozowania przy piecach obrotowych oraz oddano kotłownię olejową dla potrzeb budynku administracyjnego.
W Cementowni "Małogoszcz" S.A. pomimo wzrostu w stosunku do 1998 roku produkcji klinkieru (o 26%) oraz produkcji cementu (o 43%) wystąpiło nieznaczne zwiększenie ilości wyemitowanych pyłów. Cementownia zrealizowała ostatnio szereg przedsięwzięć proekologicznych takich jak: modernizacja systemu ekspedycji produktów, w tym utworzenie automatycznego stanowiska załadunku cementu luzem na wagony i samochody, zamontowanie nowych filtrów na linii pakowania, na silosach cementu, na punkcie załadunku cementu luzem, a także przy instalacji dozowania siarczanu żelaza. Cementownia "Ożarów" S.A. rozbudowała elektrofiltry na dwóch liniach produkcyjnych, zainstalowała elektrofiltr chłodnika rusztowego oraz odpylacz na wydziale węglowym. Zakłady Gipsowe "Dolina Nidy" w Gackach S.A. wykonały remont usprawniający proces spalania paliw na wydziale produkcyjnym oraz zastosowały odsiarczanie spalin z zakładowej kotłowni.
Szereg innych zakładów również przeprowadziło modernizację lub wymianę urządzeń redukujących zanieczyszczenia. Należą do nich między innymi: Z
akłady Przemysłu Wapienniczego "Miedzianka" S.A. w Miedziance,
Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych "Piotrowice" Sp. z.o.o. w Piotrowicach k/Zawichostu,
Odlewnie Polskie S.A. w Starachowicach,
Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. w Końskich
Fabryka Radiatorów S.A. w Stąporkowie,
Zakłady David S Smith Packaging Poland S.A. w Kielcach.

W Zakładzie Stolarki Budowlanej "Stolbud" S.A. we Włoszczowie, niezależnie od wymiany urządzeń odpylających, wprowadzono stosowanie farb wodorozcieńczalnych ograniczając używanie farb chemoutwardzalnych przez co znacznie zmniejszono emisję węglowodorów. Modernizację technologii produkcji w aspekcie ekologicznym przeprowadzono w Hucie "Ostrowiec" w Ostrowcu Świętokrzyskim realizując inwestycję "Kompleksowa modernizacja linii produkcyjnej stali w Hucie "Ostrowiec". W ramach tej inwestycji wybudowano II stopień odpylania pieców w Stalowni Elektrycznej oraz zmodernizowano bazę grzewczą w Walcowni Drobnej. Efektem jest wyeliminowanie emisji niezorganizowanej pyłów oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń dzięki zmniejszeniu ilości spalanego gazu ziemnego.
Wytwórnie mas bitumicznych "Ostrówka" (Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Kielcach), "Celiny" (Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Makadam w Busku-Zdroju) jako kolejne tego typu zakłady zastosowały II stopień odpylania ciągu produkcyjnego.